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工业汽锅中链条炉排汽锅的固体不完全燃烧热损失是指包括飞灰、炉渣和漏煤中未燃烬的残碳所酿成的热损失。为了尽量地削减这类热损失,提高汽锅的热效率,笔者对炉渣和飞灰酿成的热损失进行了系统的分析研究和再哄骗的索求,取得一定的成效。在此作个简要的介绍,以供同业及汽锅设计者参考。
一般链条炉排都设计有多个前进速度挡位,是为了知足负荷变化时,保证供汽压力恒定而调整给煤量的。走快挡时,煤块在炉膛内停留的时间响应削减,经常造成落红渣现象,若是能延长其在炉膛内的停留时间,炉渣中的含碳量一定有所削减。
飞灰中固体可燃物包括两个部门:一部门粒径较小的未燃烬煤粉随引风与燃烬的煤灰到达除尘器,最后流进灰池,这部门煤粉收集再哄骗较坚苦,一般只能是砖厂作填充料;另外一部门粒径较年夜的煤屑在对流管束处,因透风截面增年夜,风速低于其移动的临界风速而沉降;煤屑的运动惯性致使其与对流管束外壁碰撞而减速着落至对流管束下部。较年夜的煤屑采用两种方式断根:一种是吹灰器,即用蒸汽将其重新吹起流进除尘器;另外一种是锁气器,当其到达一定重量时,自动落进炉渣中。因煤研石及其他矿物资不容易着火膨化,比重年夜,故不能随风飞到这里。经收集分析,落到这里的煤屑,粒径均在1.5mm左右,因经高温烘烤,其挥发分几近耗尽,但含固定碳很高,占空气干燥(分析)基重量比为67.58%,是以,极有益用价值。
将收集后的煤屑若是混进原煤中,由炉排送进炉内燃烧,因粒度太小,不单影响透风,还因几近无挥发分,影响煤层着火,恶化燃烧状态,成效适得其反。
经频频研究实验,设计了一套再哄骗这类煤屑的系统,其工作流程示意以下:收集器→破坏机→风机→燃烧器→原水膜除尘器→原灰池。
今朝使用的武汉汽锅厂生产的WGC10/13-6型汽锅,其设计为用锁气器断根对流管束下部的煤屑,这给收集煤屑提供了一定的利便。只要将锁气器的出口用钢管联接起来,接到落渣口外的容器里,便组成了收集器。收集器将煤屑在汽锅低负荷时收集起来,容积年夜小可视每班可收集的煤屑量而定,设置高度以煤屑可自流到破坏机为好。破坏机将煤屑破坏到粒径为0~500μm的煤粉,使其合适煤粉炉对煤粉粒度的要求。风机将破坏后的煤粉输送到燃烧器。凭据气力输送的原理,斟酌每班的煤屑量及汽锅高峰负荷时间段的长短和管道阻力,选择合适的料气等到风机的风压、风量。燃烧器让煤粉在炉膛内形成一个合理的流线,以到达尽快预热、着火、充实燃烧的目的。实践讲明:煤粉在炉膛内的燃烧状态相似于煤粉汽锅中煤粉燃烧状态,基本完全燃烬,不再沉落于对流管束下,而随风进进除尘器。该系统燃烧煤粉仅200kg/h左右,原水膜除尘器足够可以使其顺遂流人灰池,完全没必要担忧排烟粉尘超标。另外,破坏机与风机、风机与燃烧器之间的毗连管道要选用阻力小、耐磨的材料,以尽量削减能耗和器材消耗。
经由过程接连两个多月的运行看,该系统运行效果较好。凭据今朝的供气量,平均每班可收集煤屑0.55t,经化验分析,其低位发烧值为23MJ/kg,折合尺度煤0.44t。每班高峰负荷时,全数将其破坏后送进前烘四周燃烧。实践证实,在其他条件(指负荷、风量、炉排速度、煤层厚度)不变的情况下,炉内燃烧状态较着改善,20min内炉温升高80~100℃,原煤提早着火。为了维持汽压恒定,炉排必需改用低速挡运行。两挡之间,炉排的前进速度差为1.71m/h,炉排宽为2.40m,煤层厚100mm不变,则:1.71×2.40×0.1=0.41m3时。讲明每少用快挡一小时,就可少输原煤0.41m3。凭据记实资料及炉前取煤样分析、计较。结论为:每班勤俭原煤的发烧总量跨越收集煤屑碎成煤粉完全燃烧的发烧总量。泛起这类成效的缘由是煤块在炉内由于燃烧状态的改善,提早着火,加上炉排减速后,响应延长了其在炉膛内的停留时间。挡渣器处取样抽查,炉渣含碳量较着削减,由原来的12.16%下降到6.24%。
统计成效讲明,运用该系统,炉渣和飞灰的固体热损失的削减,每班可勤俭折合尺度煤0. 52t。
该系统除收集器和燃烧器属于自行研制、花费少许的材料外,破坏机、风机及毗连管道总花费不到3000元。系统运行稳定、噪声小、操作简洁,除当令开机、关机外,不再增加司炉工的工作量。该系统能耗指标也很低,经频频测试,其运行时总线输人电流稳定为9.88A、功率身分为0.94、电压380V,每班只在高峰负荷时段2.5h内使用,每班耗电量为15.28kW•h,折合电价6.87元,加上装备折旧及易损件更换,每班总费用在14元之内。凭据当地煤炭市场价格,折合尺度煤每吨385元,扣除总费用,每班可创纯利186.20元。每一个工作日以三班算,每月按24个工作日算,全年可勤俭折合尺度煤449t,扣除全年各项费用,缔造效益折合人平易近币16.08万元。